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找钨钼 上钨钼云商
作者:钼都云商 发布时间:2018-02-23 点击量:804
自2015年实行模拟利润承包后,株洲冶炼集团股份有限公司锌成品厂进行了一系列的内部改革,优化资源配置,实行单炉核算,生产成本得到有效的控制。在实现模拟利润目标的同时,广大员工的获得感也大大增强。
2017年是实行模拟利润承包的第3年,锌成品厂展示了这样一份成绩单:生产电锌40.73万吨,综合处理资源8.81万吨,开发新产品10个,热镀锌合金一次合格率为99.5%,创历史最好水平。按照内部同口径核算,实现模拟利润980万元。
找准最佳增效控制点
锌成品厂在深化内部改革、强化创新增效的实施过程中,着力分析生产成本、产品质量效益增长因素,寻找契合点,把“提高热镀锌一次合格率”作为提高模拟利润的重点指标。该厂加强对配料员的技术培训和工艺控制,细化技术和质量管理,加强对产品合格率的统计管理,使得产品一次合格率指标实现新的突破,热镀锌合金一次合格率与上一年同期相比提高0.29%,多生产热镀锌合金715吨,为模拟利润完成作出较大贡献。
全方位精细化管理
在模拟利润承包、单炉核算的实践中,锌成品厂不断完善管理办法,优化考核体系,每月对产品可控加工费进行分析、公布和奖罚。据了解,产品综合电耗和辅材消耗均大幅下降。把降成本活动从节约一度电、一滴水具体细化到优化各项消耗指标中来:制定了《降低废锭工作措施》,共计产生各类废锭同比减少6077吨,降低比例为35.9%;自行对大功率感应体内线圈进行修复和更换,实现了不打炉、不停炉进行维修与更换,大大节约维修成本,2017年修旧利废价值达180余万元。
锌成品厂每年的各种原料、产品进出的总量近100万吨,运输、物流的管理尤显重要。该厂一方面优化外购原料直卸现场方案,降低运输成本,2017年外购原料直卸量累计8万吨,节约运输成本200万余元。另一方面合理科学地调整产品的贮存量,全年锌库转运产品累计较上年减少16513吨,节约29.7万元。同时,合理利用铁路运输节约费用68.3余万元。
提高资源利用率
“回收一切可回收的金属物料。”从提高综合回收率出发,锌成品厂加大锌浮渣的处理力度,根据G系列合金产品化学成分的要求,对锌浮渣筛选出的渣锌块和锌粒子进行资源优化处理,由原料直接变成产品。2017年,浮渣工段利用锌块渣、锌粒子等生产G系列合金共3296吨,挖潜创效24余万元。同时,该厂与锌电解厂合作进行资源整合,回收利用电解铝1157吨,回收利用电解废铜排6.7吨,节约生产成本120余万元。